欢迎来到北京康高特 - 只为给你更好的测试体验,只为让我们成为更好的自己! English 中文

telphone

绝缘油中溶解气体分析(DGA)原理及检测方法

来源:北京康高特仪器设备有限公司 发布时间:2026-05-12 18:28:36 作者: 浏览次数:3138次 分类:技术文章

变电站运维中如何提前预判变压器潜伏性绝缘故障?绝缘油中溶解气体分析(DGA)技术是当前电力行业认可度较高的非破坏性检测手段,可在设备带电运行状态下精准识别内部绝缘缺陷,避免突发停电事故。

一、应用场景导入

绝缘油溶解气体分析适用于各类充油电力设备的绝缘状态诊断,根据2025年中国电力科学研究院发布的《全国电力变压器绝缘状态检测白皮书》数据,62%的变压器潜伏性故障可通过该技术提前6个月以上发现预*信号【4】。其核心应用场景包括:110kV及以上等级主变压器的年度预防性试验,新投运充油设备注油后的密封性与绝缘性能核验,光伏、风电升压站箱式变压器的季度带电巡检,轨道交通牵引变电站主变的故障排查,石化、冶金等高供电可靠性要求企业的充油设备日常运维。从DGA原理来看,设备内部不同故障类型会对应不同的特征气体组分,因此该技术也可用于故障类型的精准区分,为后续检修方案制定提供数据支撑。

二、设备准备与检查

开展油中溶解气体检测前,需完成设备与物料的核验工作,所有环节需符合DL/T 722-2025标准要求【1】。首先确认检测设备的校准状态,无论是实验室气相色谱仪还是便携式DGA检测仪,均需在6个月校准有效期内,设备检出限需满足氢气不低于0.1μL/L、乙炔不低于0.01μL/L的要求。其次检查配套物料:载气(氮气、氢气、空气)纯度需达到99.999%以上,压力符合设备运行要求;标准气样包含所有待检测的7种特征气体组分,浓度偏差不超过±5%且在有效期内;绝缘油采样器为全密封玻璃或不锈钢材质,经干燥处理无残留油污与杂质。*后确认现场作业的安全防护用具齐全,包含绝缘手套、防静电工作服、防爆采样工具等。

三、标准操作流程

变压器油中气体分析的操作流程需严格遵循IEC 60567标准要求,主要分为四个核心步骤【2】。

第一步为绝缘油样品采集:按照DL/T 423标准要求,从充油设备下部的专用取样阀采样,采样前先排放100mL左右的存油冲洗阀口与管路,采样过程中控制油样流速,避免产生气泡,采样量不少于500mL,采样后立即密封并倒置检查,确认无气泡残留后标注设备编号、采样位置、采样时间等信息,实验室检测的样品需在2小时内送检,现场检测的样品需在15分钟内完成预处理。

第二步为样品脱气处理:当前主流脱气方式为顶空法与真空脱气法,脱气过程中控制温度稳定在50℃±1℃,脱气率需达到95%以上,避免轻烃类组分挥发导致检测结果偏低。

第三步为色谱检测分析:将脱气后的气体样品注入检测设备,设定合适的柱温、检测器温度与载气流速,依次分离氢气、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳、二氧化碳7种特征组分,通过对比标准气样的保留时间完成定性,通过峰面积对比完成定量,*终得到各组分的浓度值。

第四步为结果研判:结合DL/T 722导则中的三比值法、大卫三角形法等判断逻辑,对照特征气体阈值完成故障诊断,例如总烃含量超过150μL/L、乙炔含量超过5μL/L时,需缩短检测周期跟踪产气速率,判断是否存在过热或放电类缺陷。

四、常见问题与解决方法

绝缘油溶解气体分析实操过程中,常遇到三类影响检测结果准确性的问题。

第一类为油样污染问题:采样过程中混入空气或残留的旧油,导致氧气、氮气浓度偏高,或特征气体浓度与实际情况偏差较大。解决方法为每次采样前充分冲洗取样阀,采样时保证油样缓慢充满采样瓶且无顶部空间,采样器每次使用后用石油醚清洗并干燥存放,避免交叉污染。

第二类为检测结果重复性差:同一样品多次检测的相对偏差超过10%。解决方法为首先检查载气纯度是否符合要求,若载气杂质含量过高需及时更换;其次检查进样口密封垫是否老化,每使用100次需更换一次密封垫;*后控制进样量的一致性,每次检测重复进样2次取平均值,降低操作误差。

第三类为低浓度组分无法检出:部分早期缺陷对应的特征气体浓度极低,超出设备检出限无法定量。解决方法为采用大体积进样方式提升检测灵敏度,或更换具备更高检测精度的便携式油中溶解气体检测设备,必要时采用气体富集法处理样品,提升低浓度组分的检出能力。

五、安全注意事项

开展油中溶解气体检测需严格遵循电力作业安全规范,重点关注三类安全风险。首先是现场采样安全:在运行设备上采样时,需确认取样阀无渗漏,作业人员与带电部位保持足够的安全距离,高空采样时需系好安全带,严禁在雷雨、大风等恶劣天气下开展户外采样作业。其次是实验室检测安全:气相色谱仪的氢气气源需安装泄漏报*装置,实验室配备防爆通风设备,避免氢气聚集引发爆炸风险,实验结束后及时关闭气源与设备电源。第三是废弃物处理安全:检测后的废弃油样属于危险废弃物,需按照危废管理规范存放并交由有资质的机构处理,严禁随意倾倒造成环境污染。

六、维护保养建议

做好设备维护保养可有效提升检测结果准确性,延长设备使用寿命。首先是采样装置的保养:每次使用后用石油醚反复清洗3次以上,放入干燥箱中烘干后密封存放,避免残留油样污染后续样品,橡胶密封件每12个月更换一次,避免老化导致密封失效。其次是检测设备的保养:每使用100小时检查一次进样口密封垫、色谱柱填料的状态,每3个月对检测器进行一次清洁,去除积碳与残留杂质,每6个月联系第三方机构完成一次设备校准,保证检测精度符合标准要求。第三是配套物料的存放:标准气样与载气需存放在通风、干燥的环境中,环境温度控制在0~40℃,避免阳光直射,载气压力低于0.5MPa时及时更换,过期的标准气样严禁使用。

七、实战案例分享

2025年南方电网某220kV变电站开展年度预防性试验,采用绝缘油溶解气体分析检测主变油样,发现乙炔含量达到8.2μL/L,总烃含量121μL/L,结合三比值法判断为低能放电缺陷,运维单位及时安排停电检修,发现分接开关接触不良存在轻微打火现象,处理后设备恢复正常运行,避免了主变烧毁事故,直接减少经济损失超2000万元。

2026年西北某风电基地开展35kV箱变集中巡检,采用便携式DGA检测仪开展变压器油中气体分析,共检测42台箱变,发现2台箱变的一氧化碳、二氧化碳浓度远超导则阈值,判断为固体绝缘老化缺陷,运维单位在小风期安排设备轮换,避免了主设备故障导致的风电停机事故,预计全年可提升场站发电量约1.2%。

2025年某城市地铁1号线牵引变电站主变出现温度异常升高现象,运维人员采用油中溶解气体检测技术开展故障排查,发现乙烯、乙烷浓度异常,结合产气速率判断为中等温度过热故障,停电检修发现冷却系统管路堵塞导致散热不良,清理后设备温度恢复正常,保障了轨道交通的正常运营。

八、参考文献

【1】DL/T 722-2025, 变压器油中溶解气体分析和判断导则[S]

【2】IEC 60567-2011+AMD1-2020, 绝缘油中溶解气体和游离气体分析的气相色谱法[S]

【3】DL/T 423-2018, 绝缘油中含气量测定方法 真空压差法[S]

【4】中国电力科学研究院, 2025年全国电力变压器绝缘状态检测白皮书[R], 2025

相关产品